乳化機就是通過與發動機連接的均質頭的高速旋轉,對物料進行剪切,分散,撞擊。這樣物料就會變得更加細膩,促使油水相融。廣泛應用于化妝品,沐浴露,防曬霜,等很多膏霜類的產品都要用到乳化機。食品行業中的醬,果汁等。制藥行業中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。
由于乳化生產線在停機后,采用自動沖洗廢料中存在有大量的結晶硝銨,由于溫度變化,硝銨晶體可能凝聚在一起形成硝銨顆粒;含有硝銨顆粒的廢料從敏化螺旋處加入乳化藥后,會出現嚴重后果。
清洗乳化機的方法如下:
方法一:利用浸冷機內降溫循環水對廢料中的硝銨進行沖洗。
1、操作方法:停機后啟動系統自動沖洗程序,對油水相管道、乳化機正常沖洗三分鐘以上,將裝沖洗廢料的袋子放入排水溝中,利用循環水對沖洗后的廢料進行二次清洗,以減少硝銨結晶物的產生。
2、原理分析:利用循環水對廢料中的硝銨進行稀釋、溶解。
3、效果:廢料中仍然存在硝銨結晶物,但數量明顯減少。
方法二:將水相管道中的硝銨溶液用清水清洗干凈后,再啟動自動沖洗系統進行正常沖洗。
1、操作方法:停機后,手動開啟控制臺上水相沖洗閥,對水相管道及過濾器內的硝銨溶液進行沖洗,從水相三通閥處接大約四桶水后,手動關閉水相清洗閥,然后開啟系統中自動清洗程序,正常沖洗三分鐘后,停止沖洗程序。
2、原理分析:減少沖洗過程中的硝銨量是關鍵,將管道內的硝銨溶液清洗干凈后,啟動自動沖洗,管道中的油相、乳化器中的殘留基質及水經乳化器出口排出,無殘留硝銨結晶物。
3、效果:廢料中無硝銨結晶物,效果明顯。
二、經過試驗,得出如下結論:
1、先沖洗水相管道再啟動自動沖洗流程,收集的廢料中無硝銨結晶物。
2、廢料進行返工,未發現明顯的硝銨顆粒。
3、大大降低了廢水中的氨氮含量。
4經咨詢成功機電相關專家,先沖洗水相管道再采用自動沖洗的方法減少了廢料中的硝銨晶體,避免了在裝藥過程中堵塞裝藥管道、降低了晶體摩擦而產生能量聚集,排除了由此引起的事故,提高了生產線本質安全性,此方法沖洗可行。
三、建議
建議將沖洗方法改進為:先手動沖洗水相管道3min,在排污閥收集排出的前兩桶溶液返回硝銨儲罐再利用,再采用正常沖洗收集廢料進行返工,既節約了原材料降低成本,又避免了生產安全事故的發生,更減少了對環境的污染,同時消除了對社會產生不穩定因素。